" स्केच

ASM को उच्च-गति, उच्च-परिशुद्धता प्लेसमेन्ट हेड CP20 P2 (03126608) को पछिल्लो पुस्ता, यसको प्रभावकारिता

एडाप्टर बोर्ड CP20 P2 त्रुटि विश्लेषण र मर्मत विधि

प्रशासक 2024-10-21 2409

ASM को उच्च-गति, उच्च-परिशुद्धता प्लेसमेन्ट हेड CP20 P2 (03126608) को पछिल्लो पुस्ता, यसको कुशल प्लेसमेन्ट प्रदर्शन ग्राहकहरूले मन पराउँछन्, CP20 P2 मुख्यतया TX/SX/XS मेसिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ, P2 प्लेसमेन्ट हेड (03126608) CP20P प्लेसमेन्ट हेड संस्करणको अपग्रेडको रूपमा, प्रमुख परिवर्तनहरूमा निम्न घटकहरू समावेश छन्:

भ्याकुम जेनेरेटर २०P२ (०३१३६७९५)-२०P (०३१०६६२०)

स्टार मोटर २०पी२ (०३१३१७०४)-२०पी (०३१०६२२७)

Z-अक्ष २०P२(०३१२२९२३)-२०P(०३०९११६१)

हेड इन्टरफेस बोर्ड (०३१३४९०८)-२०P (०३११०७५१)

एडाप्टर बोर्ड CP20 P2 (03134908) ले अघिल्ला शिल्ड बोर्डहरूको नियन्त्रण मोड परिवर्तन गरेको छ। कडा शब्दमा भन्नुपर्दा, अघिल्ला 20A/20P सबै हेड बोर्ड एडाप्टर बोर्डहरू हुन्, जबकि CP20P2 प्याच हेडको एडाप्टर बोर्ड सामान्यबाट परिवर्तन भएको छ। , एक बहु-कार्यात्मक नियन्त्रण बोर्ड हो जसले स्थानान्तरण, नियन्त्रण, र पावर रूपान्तरणलाई एकीकृत गर्दछ। त्यसकारण, आज म तपाईंसँग CP20P2 एडाप्टर बोर्डको वास्तविक मर्मतसम्भार केस साझा गर्नेछु।

23

ASM प्याच बोर्ड CP20P2 एडाप्टर बोर्ड ०३१३४९०८


त्रुटिको घटना: जब z-अक्ष मोटर सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कन्छ, z-अक्ष मोटर सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कँदा त्रुटि हुन्छ।

त्रुटि विवरण: शिल्ड पावर सप्लाई र सञ्चार सामान्य छन्।


गल्ती विश्लेषण: प्लेसमेन्ट हेडको सन्दर्भ बिन्दुमा सामान्य फिर्ताको तार्किक अनुक्रम अनुसार: Z अक्ष सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कन्छ - तारा अक्ष सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कन्छ - Z अक्ष सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कन्छ - सुरक्षा सिलिन्डर तल राख्छ - DP सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कन्छ। हामीले मेसिनको परीक्षण गर्दा देखेको घटना यो थियो कि तारा अक्ष सन्दर्भ बिन्दुमा फर्किएपछि - Z अक्ष थोरै माथि र तल सर्यो - र त्यसपछि सन्दर्भ बिन्दुमा फर्कँदा मोटरको शुद्धता पर्याप्त नभएको त्रुटि सन्देश देखा पर्‍यो, त्यसैले हामी यो सिलिन्डर पावर सप्लाई हो भनेर निर्णय गर्न सक्छौं। पोर्टमा त्रुटिको कारणले 24V आउटपुट छैन।

24.jpg

शिल्ड एक्सेस पोर्टलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ:

25.jpg


पहिले, शिल्ड बोर्डको पोर्ट परिभाषा व्याख्या गरौं:

माथिका पोर्टहरू मार्फत X2 को pin42-47 लेबलिङ गलत छ भनेर हेर्न गाह्रो छैन, र सही S_U/V/W हुनुपर्छ।

माथिको तस्वीरबाट, स्टार अक्ष/Z अक्षको मोटर पावर सप्लाई र एन्कोडरको इन्टरफेस छेउ X1/X2 बाट सिधै कोरिएको देख्न गाह्रो छैन।

X1pin2-7 भनेको Z मोटर वायरिङ हो, X1pin32/35/38 स्टार एक्सिस एन्कोडरका तीन वर्ग तरंग आउटपुटहरू हुन्।

X2pin42-47 स्टार मोटरको तार हो, र X2pin72/75/78 स्टार शाफ्ट एन्कोडरको तीन वर्ग तरंग आउटपुट हो।

सिलिन्डर सुरक्षित गर्न X1 को pin11-Z-rueck को ट्रिगर सिग्नल MHCU द्वारा पठाइन्छ। आधार यो हो कि Z मोटर सामान्य रूपमा सन्दर्भ बिन्दुमा फर्किएपछि, शिल्डको CPU ले MHCU मा Z-अक्ष OK सिग्नल आउटपुट गर्नेछ।

मर्मतसम्भार विचारहरू: सबैभन्दा पहिले, जब बिजुली आपूर्ति र सञ्चार सामान्य हुन्छ, हामीलाई पावर अन गरेर प्रत्येक IC को पावर आपूर्ति भोल्टेज सामान्य छ कि छैन भनेर प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने मापन गरिएका परिणामहरू पनि सामान्य हुन्छन्। यस समयमा, कुनै गल्ती छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न स्थिर मापन तुलना विधि मार्फत प्रत्येक IC को पिनको स्थिर प्रतिबाधा मान तुलना गर्नु उत्तम हुन्छ। मापन मार्फत, हामीले पत्ता लगायौं कि LCX138 IC को धेरै पिनहरूको प्रतिरोध सामान्य बोर्डको प्रतिरोधको तुलनामा अलि कम छ। त्यसकारण, हामीले IC भत्कायौं र यसलाई फेरि मापन गर्यौं, र यो अझै पनि कम थियो। निरन्तर खोज मार्फत, हामीले अन्ततः मुख्य नियन्त्रण CPU को गल्ती निर्धारण गर्यौं, र यो गल्ती बिन्दु समाधान भयो।


Geekvalue मार्फत आफ्नो व्यवसाय बढाउन तयार हुनुहुन्छ?

आफ्नो ब्रान्डलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउन गीकभ्यालुको विशेषज्ञता र अनुभवको फाइदा उठाउनुहोस्।

बिक्री विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको व्यवसायिक आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने अनुकूलित समाधानहरू अन्वेषण गर्न र तपाईंसँग हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको समाधान गर्न हाम्रो बिक्री टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

बिक्री अनुरोध

हमीलाई पछ्याउनुहोस

तपाईंको व्यवसायलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउने नवीनतम आविष्कारहरू, विशेष अफरहरू र अन्तर्दृष्टिहरू पत्ता लगाउन हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्।

kfweixin

WeChat थप्न स्क्यान गर्नुहोस्

अनुरोध उद्धरण